燃气锅炉点火调试时如何调整燃烧效果?
燃气锅炉点火调试时调整燃烧效果,核心是通过精准匹配燃气量与空气量(空燃比) ,结合火焰、参数、烟气指标的反馈,分步骤优化,最终实现“完全燃烧、稳定高效”,具体方法如下:
一、先明确调整核心:空燃比是关键
燃烧效果差的本质是“燃气多、空气少”(不完全燃烧,CO超标、火焰发黄)或“空气多、燃气少”(热量浪费,排烟温度高、火焰易脱火),调整的核心就是让两者比例适配锅炉当前负荷(低
/ 中/额定负荷需对应不同空燃比)。
二、分步骤调整:从“低负荷”到“额定负荷”,逐步优化
1.初始调整:低负荷点火后,先定“基础空气量”
操作:点火成功后(火焰初起,可能较弱或偏黄),先缓慢开大送风阀(增加空气量),同时观察火焰变化:
若火焰从“发黄→变蓝、从分散→集中”,说明空气量逐步适配,停在火焰呈“淡蓝色、锥形稳定”的位置(此为低负荷下的基础空气量,记好送风阀开度)。
若送风过量,火焰会“变短、跳动,甚至脱离喷嘴(脱火)”,需立即关小送风阀,回到稳定状态。
2.负荷提升:逐步加燃气,同步补空气
操作:基础空气量稳定后,缓慢开大燃气阀(提升负荷,观察锅炉压力缓慢上升),此时易出现2种情况,对应调整:
情况1:燃气增加后,火焰“发黄、发暗,甚至冒黑烟”(燃气多、空气少)→ 立即同步开大送风阀,直至火焰恢复淡蓝色、无黑烟,同时用烟气分析仪测CO(需≤ 100ppm)。
情况2:燃气增加后,火焰“变弱、脱火,或有呼啸声”(空气相对不足但燃气压力低,或空气过量)→ 先小幅关小送风阀,若无效,再小幅开大燃气阀(提升燃气压力),直至火焰稳定,同时测O ₂(需3%-6%)。
原则:每次调整燃气阀/送风阀后,停留5-10分钟,待火焰、压力、烟气指标稳定后,再进行下一次调整,避免频繁变动导致波动。
3.额定负荷:最终优化,锁定最佳参数
操作:当负荷升至额定值(锅炉压力达到设计额定压力),重点做2项精细调整:
调燃气量:若压力波动大、升温慢,可小幅开大燃气阀(确保燃气压力稳定在设备额定范围,如0.02-0.05MPa);若压力超额定,立即关小燃气阀。
调空气量:结合烟气分析仪数据优化——
若CO>100ppm(不完全燃烧):微开送风阀(每次开5 °-10°),直至CO≤100ppm ,同时观察 O₂不超过6%。
若O₂>6%(空气过量):微关送风阀,直至O ₂降至3%-6%,同时确保CO不超标、火焰不发黄。
锁定参数:调整达标后,记录此时的燃气阀开度、送风阀开度、排烟温度(120-200℃)、CO、
O ₂值,作为额定负荷下的标准参数。
三、调整后验证:确保稳定达标
调整完成后,需让锅炉在额定负荷下连续运行1-2小时,期间持续监测:
火焰:始终淡蓝色、稳定,无脱火/回火/发黄。
参数:压力稳定在额定值,排烟温度120-200℃。
烟气:CO≤100ppm,O ₂3%-6%。
所有指标均达标,说明燃烧效果调整合格;若有波动,重复上述步骤微调,直至稳定。
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